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沙钢永兴特钢:圆满完成打包机双道打包自主技改项目

近日,经过沙钢永兴特钢公司轧钢厂干部职工的合力攻关,圆满完成打包机双道打包自主技改项目,有效提升打包质量和打包效率,节约外协技改费用。

据轧钢厂工作人员介绍,在日常工作中,为避免圆钢成品在倒运、堆垛、装车等环节出现的散包现象,在成品打包后,需要后退进行二次加固打包,但这种打包方式不仅效率低,需频繁启停辊道、电机,对备件消耗大,而且退料过程中也有可能发生撞料等风险。为解决这一问题,轧钢厂与打包机厂家取得联系,了解到打包机由单道打包改成双道打包每台机器改造费用需要20-25万元左右。本着节约就是创效的理念,轧钢厂立即成立攻关小组,自主创新实施改造。

该厂机械条线对弧形穿线臂、穿线槽现场测量、画图,加工制作,将单引线导槽改为双引线导槽,同时,在引线导槽前边增加液压缸,在绕线时能够对引线导槽选择对中,由原来的绕成品一周后扭结改为绕成品两周后再进行扭结,两周打包线缠绕确保打包牢固。电气条线通过查代码编写单道、双道穿线控制程序,安装自复位按钮、指示灯电磁阀控制继电器,通过按钮可实现单道、双道打包模式的快速切换,根据实际生产需求,可进行单道、双道打捆自由选择,提升产品打包质量。

技改完成后,轧钢厂首先在2#线A区打包机进行试验,对比技改前后效果,打包时间较原有打包模式缩短10秒钟,经过反复跟踪测试,第一台双道打包机成功在2#线B区投用,随即着手改造第2台、第3台……截至目前,打包机双道打包已改造完成7台,技改费用约4.5万元,较外协技改费用节约100余万元,创效明显。

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